กลับไปหน้าบทความ

อ่าน 9 นาที

เอเอ็มเอส ประเภท 84

เรดาร์ภาคพื้นดิน/ยุทโธปกรณ์ทางทหารที่เปิดตัวในทศวรรษ 1960/เรดาร์ทางการทหารของสหราชอาณาจักร

เรดาร์AMES Type 84หรือที่รู้จักกันในชื่อเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าด้วยคลื่นไมโครเวฟหรือMEWเป็นเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้า ความยาวคลื่น 23 เซนติเมตรที่กองทัพอากาศสหราชอาณาจักร (RAF)

เอเอ็มเอส ประเภท 84

เอเอ็มเอส ประเภท 84
ประเทศ ต้นกำเนิดสหราชอาณาจักร
ผู้ผลิตมาร์โคนี
แนะนำ1962  ( 1962 )
ไม่สร้าง5
พิมพ์ระบบเตือนภัยล่วงหน้า
ความถี่1.2  GHz (23  ซม., ย่านความถี่ L )
พีอาร์เอฟ250  pps
ความกว้างของลำแสง
ความกว้างของพัลส์10  ไมโครวินาที
รอบต่อนาที4  รอบต่อนาที
พิสัย250  ไมล์ทะเล (460  กิโลเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 60 x 25  ฟุต (18.3 x 7.6  เมตร)
อะซิมุธ360°
พลัง2.5  เมกะวัตต์
ชื่ออื่นๆระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้วยคลื่นไมโครเวฟMEW ฉลากสีฟ้า[ a ]
ที่เกี่ยวข้องAMES ประเภท 85 , RX12874

เรดาร์AMES Type 84หรือที่รู้จักกันในชื่อเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าด้วยคลื่นไมโครเวฟหรือMEWเป็นเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้า ความยาวคลื่น 23 เซนติเมตรที่กองทัพอากาศสหราชอาณาจักร (RAF) ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเรดาร์Linesman/Mediator การทำงานในย่านความถี่ L-bandทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในสภาพฝนตกและลูกเห็บ ซึ่ง เรดาร์ AMES Type 85 รุ่นหลัก มีประสิทธิภาพลดลง เรดาร์นี้ทำงานควบคู่กับ Type 85 และRX12874ในเครือข่าย Linesman และย้ายไปอยู่ใน ระบบ UKADGEในช่วงทศวรรษ 1980 ก่อนที่จะถูกแทนที่ในระหว่างการอัปเกรด UKADGE ในช่วงต้นทศวรรษ 1990

ระบบเรดาร์ Type 84 มีระยะเวลาการพัฒนาที่ยาวนานถึงสิบปี โดยมีการออกแบบใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เริ่มคิดค้นขึ้นครั้งแรกในปี 1951 ในโครงการROTOR ในฐานะระบบคลื่นความถี่ S-bandกำลังสูงระดับเมกะวัตต์เพื่อทดแทน เรดาร์ Chain Home ในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง สำหรับการเตือนภัยล่วงหน้า แต่ระบบทดลองที่พัฒนาขึ้นที่Royal Radar Establishment (RRE) ให้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน และพร้อมใช้งานก่อนกำหนดการกำหนดเป้าหมายของ MEW ในปี 1957 เมื่อนำมาใช้งานในชื่อAMES Type 80ในปี 1953 ความต้องการ MEW จึงหมดไป จากนั้น MEW จึงถูกลดความสำคัญลงและส่งต่อให้Marconiพัฒนาต่อไป

แนวคิดใหม่เกิดขึ้นมาในฐานะระบบเรดาร์ย่านความถี่ L-band ที่เทียบเท่ากับ Type 80 โดยเพิ่ม ระบบ ระบุเป้าหมายเคลื่อนที่ ขั้นสูง (MTI) เข้าไป ในรูปแบบนี้ ระบบดังกล่าวได้รับการสั่งผลิตในชื่อ Type 84 ในเดือนกรกฎาคม ปี 1957 ในเดือนเดียวกันนั้น ความกังวลเกี่ยวกับ เครื่องรบกวนสัญญาณคาร์ ซิโนตรอน แบบใหม่ ก็เพิ่มมากขึ้น ระบบ MEW จึงถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นเรดาร์ต่อต้านการรบกวนโดยใช้ไคลสตรอน  กำลังสูง 10 เมกะวัตต์แต่ระบบนี้ล้มเหลวในการใช้งานแมกเนตรอน แบบย่าน ความถี่กว้าง 5 เมกะวัตต์เข้ามาแทนที่ไคลสตรอน แต่ก็ต้องใช้ระบบ MTI และเสาอากาศใหม่ด้วยเช่นกัน เมื่อถึงเวลาที่สิ่งเหล่านี้พร้อมใช้งาน แมกเนตรอนก็ยังไม่พร้อม และในที่สุดก็เลือกใช้รุ่น 2.5 เมกะวัตต์ ซึ่งทำให้ความสามารถในการเป็นระบบต่อต้านการรบกวนลดลง  

ในระหว่างการพัฒนา MEW เป็นเรดาร์หลักของแผน ROTOR ระยะที่ 2 และมีจุดประสงค์เพื่อส่งต่อเป้าหมายให้กับขีปนาวุธระยะไกลBlue Envoy แต่ RRE ก็เอาชนะ Type 84 ได้อีกครั้งด้วยการออกแบบ Blue Yeoman ใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าและมีความยืดหยุ่นด้านความถี่การใช้งาน Type 84 จึงดำเนินต่อไป ส่วนใหญ่เป็นเพราะมันสมบูรณ์และมีคุณสมบัติเสริมหลายอย่าง เรดาร์ Type 84 เครื่องแรกที่ใช้งานได้จริงถูกส่งมอบให้กับกองทัพอากาศอังกฤษที่ฐานทัพอากาศ Bawdseyในเดือนตุลาคม 1962 หน่วยเพิ่มเติมอีกสามหน่วยเริ่มใช้งานในช่วงทศวรรษ 1960 และหน่วยที่ห้าจากคำสั่งซื้อเดิมถูกส่งไปยังไซปรัสและติดตั้งบนภูเขาโอลิมปัสหน่วยสุดท้ายปิดตัวลงในปี 1994

ประวัติศาสตร์

ต้นกำเนิดใน ROTOR

ในช่วงต้นทศวรรษ 1950 ภัยคุกคามจากการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตทำให้สหราชอาณาจักรออกแบบเครือข่ายเรดาร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าROTOR ROTOR ในตอนแรกวางแผนไว้สองขั้นตอน ขั้นตอนแรกใช้เรดาร์ ที่ได้รับการปรับปรุงจาก สงครามโลกครั้งที่สอง เช่น Chain Homeและจากนั้นตั้งแต่ปี 1957 เรดาร์เหล่านี้จะถูกแทนที่ด้วยเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ามากที่เรียกว่าชุดเตือนภัยล่วงหน้าด้วยคลื่นไมโครเวฟ หรือ MEW [ 2 ]เป้าหมายของ MEW คือการตรวจจับเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ระยะ200 ไมล์ทะเล (370 กม.; 230 ไมล์ ) [ 3 ]  

ในปี พ.ศ. 2494 สถาบันวิจัยโทรคมนาคม (TRE) เริ่มทดลองกับ ตัวตรวจจับคริสตัลที่มีสัญญาณรบกวนต่ำแบบใหม่ซึ่งปรับปรุงการรับสัญญาณได้ 10  dB และแมกเนตรอนโพรง แบบใหม่ ที่มีกำลังประมาณ 1  MW การนำสิ่งเหล่านี้มารวมกันบนระบบเสาอากาศที่ดัดแปลงมาจากAMES Type 14 ในยุคสงคราม ทำให้เกิดหน่วยทดสอบที่รู้จักกันในชื่อ "Green Garlic" แม้ว่าจะมีระยะทำการสั้นกว่า MEW เล็กน้อย แต่สิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาให้เสร็จสมบูรณ์ก็คือเสาอากาศใหม่และระบบการติดตั้งทางกายภาพ มันตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่ของ MEW แต่จะพร้อมใช้งานได้เร็วกว่าหลายปี[ 4 ]

แนวคิดใหม่

เมื่อเรดาร์ AMES Type 80 เหล่านี้ เริ่มใช้งาน ก็มีการถกเถียงกันว่าควรทำอย่างไรกับ MEW ในช่วงเวลานี้ TRE ยังได้ทดลอง ระบบ ระบุเป้าหมายเคลื่อนที่ (MTI) บน เรดาร์ AMES Type 11ระบบเหล่านี้จะลบสัญญาณสะท้อนที่ไม่เคลื่อนที่ออกจากจอแสดงผลเรดาร์ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการกำจัดสัญญาณสะท้อนจากภูมิประเทศในพื้นที่ ซึ่งมิฉะนั้นจะทำให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่บนจอแสดงผลที่ไม่สามารถมองเห็นเครื่องบินได้[ 5 ]สิ่งนี้นำไปสู่แนวคิดที่ว่า MEW จะเป็นเรดาร์ย่านความถี่ L ที่เทียบเท่ากับ Type 80 พร้อมระบบ MTI ที่ดี การพัฒนา MEW ถูกแยกออกไปให้Marconi Wirelessดำเนิน การ [ 6 ]

ความต้องการเพิ่มเติมคือต้องการให้ระบบสามารถค้นหาความสูงได้ด้วย ซึ่งจะช่วยขจัดเรดาร์แยกต่างหากที่จำเป็นสำหรับบทบาทนั้น ตั้งแต่ปี 1954 มาร์โคนีได้แสดงให้เห็นแล้วว่าฟังก์ชันการค้นหาความสูงในย่านความถี่ L นั้นไม่สามารถใช้งานได้จริง[ 7 ]ข้อกำหนดใหม่ได้เกิดขึ้นโดยนำ MEW กลับมาใช้กับ Type 80 ที่ติดตั้ง MTI โดยใช้ระบบเสาอากาศแบบเดียวกัน[ 7 ]

การพัฒนา MTI

MTI สำเร็จได้โดยการเปรียบเทียบสัญญาณขาเข้าจากพัลส์เรดาร์ปัจจุบันกับพัลส์สุดท้ายที่ส่งไป และมองหาการเปลี่ยนแปลงความถี่เนื่องจากการเลื่อนดอปเปลอร์ซึ่งจำเป็นต้องจัดเก็บพัลส์สุดท้ายไว้เพื่อเปรียบเทียบกับพัลส์ปัจจุบัน ซึ่งทำได้ยากที่ความถี่ไมโครเวฟ วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือการใช้ความถี่กลาง (IF) ที่ต่ำกว่ามากเป็นพื้นฐานสำหรับพัลส์ จากนั้นคูณความถี่ทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนส่ง และหารอีกครั้งเมื่อรับเพื่อจัดเก็บ[ 7 ]วิธีนี้ต้องการให้ IF มีความเสถียรสูงมาก ซึ่งทำให้ทำได้ยากด้วยแมกเนตรอนเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ส่งสัญญาณที่แตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งในความถี่และเฟส ในแต่ละพัลส์ เพื่อให้ใช้งานได้ MEW จึงต้องใช้ไคลสตรอนซึ่งมีความเสถียรมากกว่าในแต่ละพัลส์ จากเป้าหมายที่จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่า Type 80 แผน MEW ใหม่จึงเรียกร้องให้ใช้ ไคลสตรอนขนาด 10 MW [ 8 ]

การพัฒนาเกิดขึ้นที่ศูนย์เรดาร์ของ Marconi บนBushy Hillทางตะวันออกเฉียงเหนือของลอนดอน ระบบ MTI มีความคืบหน้าไปได้ด้วยดี โดยส่งมอบระบบที่ไม่เพียงแต่กำจัดวัตถุที่ไม่เคลื่อนที่เท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติที่สามารถควบคุมเพื่อชดเชยการเคลื่อนไหวเนื่องจากลม ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการกำจัดภาพฝนตกหนักหรือการใช้แผ่นฟอยล์ระบบนี้อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสามแห่งบนหน้าจอและป้อนความเร็วลมและทิศทางสำหรับแต่ละแห่ง[ 7 ]

น่าเสียดายที่การพัฒนาไคลสตรอนกำลังสูงไม่ได้คืบหน้าไปได้ดีเท่าที่ควร ในปี พ.ศ. 2490 ตัวอย่างที่ดีที่สุดที่มีอยู่แสดงให้เห็นกำลัง 10  เมกะวัตต์เมื่อส่งไปยังโหลดจำลอง แต่เมื่อต่อกับเสาอากาศแบบ Type 80 กำลังสูงสุดลดลงเหลือเพียง 7  เมกะวัตต์ และเกิดขึ้นเพียงบางครั้งเท่านั้น ปัญหาเกิดจากการสูญเสียอย่างมากในท่อนำคลื่นมีความพยายามอย่างมากในการปรับปรุงทั้งไคลสตรอนและท่อนำคลื่น แต่ในปี พ.ศ. 2491 ได้มีการตัดสินใจยกเลิกไคลสตรอน[ 7 ]

แทนที่จะใช้ไคลสตรอน มาร์โคนีแนะนำให้ใช้แมกเนตรอนที่มีอยู่แล้ว ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริงบนแท่นทดสอบของพวกเขาที่บุชชี่ฮิลล์ ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ปี 1956 ระบบนี้ถูกใช้ในระหว่างการฝึกซ้อมทางอากาศในการฝึกซ้อมสตรองโฮลด์ในปี 1956 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการติดตามในขณะฝนตก แต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการแสดง " นางฟ้า " แมกเนตรอนผลิตกำลังได้เพียง 2  เมกะวัตต์ ซึ่งน้อยกว่าที่ต้องการอย่างมาก แต่ดูเหมือนว่าจะมีศักยภาพในการพัฒนาอยู่บ้าง[ 9 ]เพื่อให้ MTI ทำงานได้กับแมกเนตรอน ซึ่งไม่ได้ใช้ความถี่กลางและไม่เสถียร จึงได้นำเทคนิคใหม่ที่เรียกว่าCOHOมาใช้ เทคนิคนี้จะดึงสัญญาณจำนวนเล็กน้อยจากแมกเนตรอนขณะที่ส่งพัลส์และใช้สัญญาณนั้นเป็นตัวอ้างอิงแทนที่จะใช้ IF ภายนอก[ 10 ]

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2490 กองทัพอากาศได้สั่งซื้อ MEW จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งได้รับชื่ออย่างเป็นทางการว่า Type 84 ในเวลานั้น โดย 3 เครื่องจะถูกนำไปใช้ในเครือข่าย Type 80 ที่ลดขนาดลง[ 11 ]และอีก 1 เครื่องจะถูกนำไปใช้ที่ฐานทัพอากาศ RAF Akrotiriบนเกาะไซปรัส[ 12 ] [ 13 ]

คาร์ซิโนตรอน

ภาพนี้แสดงให้เห็นผลกระทบของเครื่องบินบรรทุกคาร์ซิโนตรอนสี่ลำต่อเรดาร์แบบ Type 80 เครื่องบินเหล่านี้ตั้งอยู่ที่ตำแหน่งประมาณ 4 และ 5:30 น. จอแสดงผลจะเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนทุกครั้งที่ลำแสงหลักหรือลำแสงข้างเคียงของเสาอากาศผ่านตัวรบกวน ทำให้มองไม่เห็นเครื่องบิน

ในปี พ.ศ. 2493 วิศวกรของบริษัทCSF ของฝรั่งเศส (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของThales Group ) ได้คิดค้นคาร์ซิโนตรอนซึ่ง เป็น หลอดสุญญากาศที่สร้างคลื่นไมโครเวฟและสามารถปรับความถี่ได้อย่างรวดเร็วในช่วงกว้างโดยการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าขาเข้า โดยการกวาดความถี่อย่างต่อเนื่องผ่านความถี่ของเรดาร์ ที่ทราบแล้ว จะสามารถเอาชนะการสะท้อนของเรดาร์เองและทำให้เรดาร์มองไม่เห็นแบนด์วิดท์ ที่กว้างมาก หมายความว่าคาร์ซิโนตรอนตัวเดียวสามารถใช้ส่ง สัญญาณ รบกวนไปยังเรดาร์ใดๆ ก็ตามที่อาจพบเจอได้ และการปรับความถี่อย่างรวดเร็วหมายความว่าสามารถทำเช่นนั้นกับเรดาร์หลายตัวพร้อมกัน หรือกวาดความถี่ที่เป็นไปได้ทั้งหมดอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างการรบกวนแบบเป็นวงกว้าง[ 14 ]

เครื่องคาร์ซิโนตรอนถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2496 หน่วยงานสัญญาณและเรดาร์ของกองทัพเรือได้ซื้อเครื่องหนึ่งและติดตั้งให้กับ เครื่องบิน Handley Page Hastingsชื่อCatherineโดยทำการทดสอบกับเรดาร์ Type 80 รุ่นล่าสุดในช่วงปลายปีนั้น ปรากฏว่ามันทำให้จอแสดงผลเรดาร์อ่านไม่ออกอย่างสิ้นเชิง เต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนที่บดบังเป้าหมายที่แท้จริง การรบกวนสัญญาณมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งเมื่อเครื่องบินอยู่ต่ำกว่าขอบฟ้าเรดาร์ซึ่งในกรณีนี้เครื่องบินลำอื่นต้องอยู่ ห่างออกไป 20 ไมล์ (32 กม.)จึงจะมองเห็นได้นอกสัญญาณรบกวน[ 15 ]เครื่องรบกวนสัญญาณมีประสิทธิภาพมากจนดูเหมือนว่าจะทำให้เรดาร์ระยะไกลไร้ประโยชน์[ 16 ] 

การพัฒนาเหล่านี้ไม่ได้ถูกแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศทราบจนกระทั่งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2490 และทำให้ "แผน พ.ศ. 2491" ทั้งหมดของพวกเขาเกิดความวุ่นวายขึ้นทันที พวกเขาได้จัดทำการทดสอบของตนเองและพบว่าการทดสอบก่อนหน้านี้ของ RRE กับ Type 80 และAMES Type 82นั้นแย่พอๆ กับที่ RRE ระบุไว้ วิทยุ Type 84 ย่านความถี่ L-band ถูกรบกวนได้ง่ายกว่าวิทยุ Type 80 ย่านความถี่ S-band ซึ่งถือว่าไร้ประโยชน์เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามนี้ เนื่องจากไม่มีวิธีแก้ปัญหา จึงไม่มีการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมในแผน และไม่มีการประชุมของคณะกรรมการวางแผนเลยระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2490 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2491 [ 11 ]

วางแผนล่วงหน้า

RRE ได้ทำการตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากการรบกวนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 และได้นำเสนอแนวคิดแรกในปีถัดมา ซึ่งต้องการเรดาร์กำลังสูงมากที่ส่งออกมาจากเสาอากาศพาราโบลา ขนาดใหญ่ แนวคิดคือการโฟกัสพลังงานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไปยังเป้าหมาย เพื่อให้สัญญาณเรดาร์สามารถเอาชนะเครื่องรบกวนใดๆ ก็ได้ ในขณะเดียวกันก็ลดกลีบข้าง ให้ น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนที่ไม่พึงประสงค์จากเครื่องรบกวนที่ส่งไปถึงเครื่องรับ[ 17 ]

ระบบดังกล่าวซึ่งรู้จักกันในชื่อ Blue Riband ต้องใช้เสาอากาศสี่ต้นเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่วิ่งบนแท่นหมุนซึ่งสร้างขึ้นบนรางรถไฟที่ดัดแปลง ระบบนี้ทำให้มันเป็นหนึ่งในเรดาร์ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา และเป็นคำตอบที่น่าเชื่อถือสำหรับปัญหาคาร์ซิโนตรอน นอกจากนี้ กำลังส่งออกมหาศาลยังทำให้มีระยะทำการที่น่าเกรงขาม หมายความว่าเครือข่ายสถานีที่ลดลงสามารถให้การครอบคลุมได้เท่ากับ Type 80 หลายสิบเครื่องที่ใช้งานอยู่ ซึ่งจะช่วยลดความต้องการกำลังคน[ 11 ]ในปี พ.ศ. 2491 เครือข่ายใหม่ได้เกิดขึ้นโดยมีสถานี Blue Riband ห้าแห่ง พร้อมด้วย Type 80 และ Type 84 เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยที่เก็บไว้ด้านข้างเพื่อเพิ่มการครอบคลุม[ 18 ]

แผนใหม่นี้สอดคล้องกับเอกสารนโยบายกลาโหมปี 1957 โดยตรง เอกสารนี้ระบุว่าการเกิดขึ้นของขีปนาวุธนำวิถีจะมีผลกระทบสำคัญสองประการต่อมุมมองเชิงกลยุทธ์ ประการแรกคือการโจมตีของเครื่องบินทิ้งระเบิดของศัตรูสามารถป้องกันได้ด้วยขีปนาวุธพื้นสู่อากาศซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็นอาวุธต่อต้านอากาศยานหลักในอนาคตในรูปแบบของBlue Envoyประการที่สองคือการเกิดขึ้นของขีปนาวุธพิสัยกลางจะเข้ามาแทนที่เครื่องบินทิ้งระเบิดเหล่านั้นในบทบาทเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่ปี 1965 ซึ่ง ณ จุดนั้น การป้องกันทางอากาศใดๆ รวมถึง Blue Envoy ก็ไร้ประโยชน์[ 19 ]

เมื่อพิจารณาข้อกังวลเหล่านี้ กระทรวงการบินจึงได้นำระบบที่ลดขนาดลงอีกที่เรียกว่า Plan Ahead กลับมาใช้ ระบบนี้ใช้เรดาร์หลักเพียงสามตัวโดยอิงจากเวอร์ชันที่ลดขนาดลงอย่างมากของ Blue Riband ที่เรียกว่า Blue Yeoman และเครือข่ายด้านข้างที่เล็กกว่ามาก ข้อมูลจากเรดาร์ทั้งหมดเหล่านี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุมส่วนกลางซึ่งจะสร้างมุมมองเดียวของน่านฟ้า[ 20 ]ในระบบนี้ วัตถุประสงค์ของ Type 84 ลดลงบ้าง โดยข้อได้เปรียบหลักคือระบบ MTI จะช่วยให้สามารถตรวจสอบพื้นที่ใกล้กับเรดาร์ได้ ในขณะที่ Type 85 จะถูกบดบังด้วยสัญญาณสะท้อนจากพื้นที่[ 21 ]ซึ่งจะมีข้อดีคือช่วยให้สามารถติดตามเครื่องบินสกัดกั้นที่บินขึ้นจากสนามบินใกล้เคียงได้[ 22 ]

การใช้ขีปนาวุธในบทบาทเชิงกลยุทธ์ และความรวดเร็วในการมาถึงของขีปนาวุธเหล่านั้น ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดในกระทรวงการบินและไวท์ฮอลล์ ในที่สุดเรื่องนี้ก็ถึงจุดแตกหักในปี 1959 เมื่อนายกรัฐมนตรีแฮโรลด์ แมคมิลแลนได้เสนอทางเลือกแบบใดแบบหนึ่ง หากกระทรวงการบินยังคงยืนกรานที่จะใช้แผนล่วงหน้า (Plan Ahead) พวกเขาสามารถทำได้ แต่ต้องแลกกับการยุติโครงการป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆ ทั้งหมด โครงการ Blue Envoy เครื่องบินสกัดกั้นF.155 ตามข้อกำหนดการปฏิบัติงาน เรดาร์ Blue Jokerและโครงการอื่นๆ อีกมากมายถูกยกเลิก[ 23 ]

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

ในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2491 บทบาทของ Type 84 ในเครือข่ายใหม่ได้รับการตรวจสอบ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกชุดหนึ่ง[ 24 ]

แนวคิดพื้นฐานเบื้องหลัง Blue Yeoman คือการกระจายการเลือกความถี่ที่ใช้โดยเรดาร์เพื่อบังคับให้เครื่องรบกวนต้องกระจายสัญญาณออกไปเช่นกัน การคำนวณแสดงให้เห็นว่าคาร์ซิโนตรอนอาจสามารถสร้างสัญญาณได้ 10 วัตต์ ที่ความถี่ใดความถี่หนึ่ง หากถูกบังคับให้กระจายสัญญาณผ่านแบนด์วิดท์ประมาณ1/8 ของความถี่การทำงานของเรดาร์ สำหรับความถี่พื้นฐานของ Blue Yeoman ในย่านความถี่ S ที่ 3,000  MHz นั่นหมายความว่าต้องใช้แบนด์วิดท์ประมาณ 500  MHz เพื่อบังคับให้เครื่องรบกวนลดทอนสัญญาณลงต่ำกว่าที่เรดาร์อาจสร้างขึ้นได้[ 24 ]

ในทางตรงกันข้าม ความถี่พื้นฐานของ L-band Type 84 คือ 1,200  MHz ดังนั้นเพื่อให้ได้การกระจาย 1/8 เท่าเดิมจึงจำเป็นต้องครอบคลุมประมาณ 150 MHz โดยปกติแล้วแมกเนตร อนจะใช้ความถี่พื้นฐานเดียว แต่จะเห็น "การสั่นไหว" อยู่บ้าง แต่ Blue Yeoman ยังอาศัยระดับพลังงานที่สูงมากด้วย พลังงานสูงร่วมกับแบนด์วิดท์เท่านั้นที่ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีการสั่งซื้อแมกเนตรอนขนาด 5 MW ใหม่ [ 25 ]มีความหวังว่าเครื่องรบกวนสัญญาณของศัตรูอาจจะไม่ทำงานต่อต้าน L-band เลย[ 21 ]  

เสาอากาศ Type 80 ที่ใช้สำหรับ Type 84 มีพื้นผิวตาข่ายที่ปรับให้เข้ากับความถี่ของเรดาร์และมีแบนด์วิดท์ที่มีประสิทธิภาพประมาณ 50  MHz ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เสาอากาศใหม่ จึงตัดสินใจใช้เสาอากาศที่กำลังพัฒนาสำหรับ Blue Yeoman ซึ่งเป็นแบบพื้นผิวแข็งขนาด60 x 21.75 ฟุต (18.29 x 6.63 เมตร)โดยไม่มีข้อจำกัดด้านแบนด์วิดท์ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับ Type 85 สัญญาณจะถูกส่งมาจากไคลสตรอนจำนวนหนึ่งที่กระจายในแนวตั้งตามหน้าของตัวสะท้อน ดังนั้นเพื่อให้ใช้งานได้กับแมกเนตรอนตัวเดียวใน Type 84 จึงได้เพิ่มระบบตัวแยกสัญญาณเพื่อแยกสัญญาณเดียวออกเป็นฮอร์นป้อน สัญญาณ แปดตัวแยกกัน เฟืองหมุนเดิมจาก Type 80 จะยังคงใช้งานต่อไป[ 24 ] 

ในช่วงปี พ.ศ. 2492 การทดสอบ อุโมงค์ลมของเสาอากาศแบบใหม่ที่ทำงานบนชุดเฟืองหมุน Type 80 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเสาอากาศตั้งฉากกับลม แรงยกที่เกิดจากพื้นผิวด้านหลังที่โค้งงอทำให้เสาอากาศหลุดออกจากฐานยึด วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือการติดตั้ง "จาน" อันที่สองไว้ด้านหลังของอันแรก เพื่อปรับสมดุลแรงยก หลังจากพิจารณาแล้ว จึงตัดสินใจว่าจานอันที่สองนี้จะใช้เป็น เครื่องรับ IFF Mark Xซึ่งทำงานในย่านความถี่ L-band เช่นกัน ซึ่งจะทำให้หน่วยเดียวสามารถสร้างแผนที่ของสัญญาณสะท้อนเป้าหมายรวมถึงตำแหน่งที่แม่นยำสูงของเครื่องบินสกัดกั้นฝ่ายเดียวกันได้[ 25 ]ในที่สุด ระบบนี้ก็ไม่เคยถูกนำมาใช้ เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าจะมีพัลส์การสอบถามเพียงพอในลำแสงที่แคบมากจนไม่สามารถใช้งานได้ ในระบบการผลิต เสาอากาศ IFF แบบดั้งเดิมจะถูกวางไว้ด้านบนของเสาอากาศ โดยหันไปในทิศทางเดียวกับ Type 84 [ 26 ]

การปรับใช้

ในปี พ.ศ. 2503 เป็นที่ชัดเจนว่าการได้รับเงินทุนสำหรับโครงการ Plan Ahead นั้นเป็นเรื่องยาก และแม้ว่าจะได้รับเงินทุน ระบบเริ่มต้นก็จะเป็นสิ่งเดียวที่จะถูกสร้างขึ้น ด้วยเหตุนี้ การจัดวางฐานจึงถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อย้ายไซต์ภายในประเทศไปยังชายฝั่งที่RAF Bramcoteซึ่งจะลดความครอบคลุมเหนือมิดแลนด์ แต่จะช่วยปรับปรุงความสามารถในการเตือนภัยล่วงหน้าของระบบเหนือทะเลเหนือระบบ Type 84 จำนวน 3 ระบบจะถูกติดตั้งที่ฐานหลักของ Plan Ahead ได้แก่ Bramcote, RAF Staxton WoldและRAF Neatisheadในขณะที่ระบบ Type 84 เพิ่มเติมอีก 2 ระบบจะถูกติดตั้งที่RAF Saxa VordและRAF Buchanต่อมา ระบบ Type 84 ที่ Saxa Vord ถูกยกเลิก ในขณะที่การติดตั้งทดสอบที่ Bawdsey ถูกกำหนดไว้สำหรับRAF Bishops Courtในไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นการปิดทางเข้า "ประตูหลัง" และระบบที่ Buchan ถูกย้ายไปยังไซปรัส[ 27 ]

แม้แต่เครือข่ายเวอร์ชันจำกัดนี้ก็ยังถูกคณะรัฐมนตรีวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2505 กระทรวงการบินได้ขอให้มีการศึกษารูปแบบอีกครั้ง โดยสงสัยว่าอาจจะยกเลิก Type 85 แล้วหันมาใช้ระบบที่มีสถานีเพียงสามสถานีเท่านั้น โดยใช้ Type 84 ทั้งหมด ในการประชุมเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2505 ได้มีการตัดสินใจว่าต้องเป็นแบบเต็มรูปแบบเท่านั้น การติดตั้งระบบที่เล็กกว่าหรือเรียบง่ายกว่านั้นไม่คุ้มค่าที่จะสร้างเลย[ 28 ]ในขณะเดียวกัน กลุ่มอื่นๆ ก็กำลังศึกษาว่าความต้องการการเตือนภัยล่วงหน้าและการติดตามของกองทัพสามารถรวมเข้ากับ ระบบ ควบคุมการจราจรทางอากาศ ของพลเรือน ได้หรือไม่ รายงานหลายฉบับต่างแนะนำว่าสิ่งนี้เป็นไปได้และเป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง และ Plan Ahead ก็กลายเป็นLinesman/Mediatorระบบนี้ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2505 [ 29 ]

ในขณะเดียวกัน แมกเนตรอน 5  เมกะวัตต์ ตัวใหม่ [ b ]ล้มเหลวในการพัฒนา และระบบจึงเข้าสู่การผลิตด้วยเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงเล็กน้อยจากรุ่นเดิม 2  เมกะวัตต์ โดยทำงานที่ 2.5  เมกะวัตต์ ในรูปแบบนี้ Type 84 รุ่นสุดท้ายจึงปรากฏขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงมานานกว่าทศวรรษ แผนการกำหนดให้ติดตั้งระบบแรกที่RAF Bawdseyในช่วงต้นปี 1960 และส่งมอบเพื่อใช้งานในปี 1961 [ 25 ]ในที่สุดก็ล่าช้า ระบบถูกส่งมอบในวันที่ 2 ตุลาคม 1962 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาเมื่อบินกับเครื่องบินEnglish Electric Canberraที่ระดับความสูงต่ำตรงไปยังสถานี แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไว้แล้วก็ตาม สิ่งนี้ทำให้เกิดการเรียกร้องให้ปรับปรุงประสิทธิภาพในระดับต่ำ ซึ่งทำได้โดยการออกแบบเครือข่ายป้อนใหม่สำหรับ Type 84 ตัวที่สองที่กำลังติดตั้งที่ Neatishead [ 31 ]ซึ่งเข้าประจำการในเดือนตุลาคม 1963 หน่วยที่เหลืออีกสองหน่วยตามมาในอีกไม่กี่เดือนต่อมา[ 32 ]

มีการวางแผนไว้ว่าการติดตั้ง Bawdsey จะย้ายไปยัง Bishops Court หลังจากที่การติดตั้ง Neatishead ที่อยู่ใกล้เคียงเสร็จสมบูรณ์ โดยคาดว่าจะย้ายในต้นปี 1965 [ 33 ]แม้ว่าโครงการจะล่าช้าไปบ้าง แต่ก็มีการเตรียมการสำหรับการย้ายอยู่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 1966 LAC Cheeseman ได้จุดไฟเผาทำลายบังเกอร์ทั้งหมด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท้องถิ่น 3 นายที่ถูกเรียกมาเพื่อพยายามควบคุมเพลิงเสียชีวิต[ 34 ]ในที่สุด Type 84 ก็ถูกย้ายในปี 1970 [ 35 ]และทำการทดสอบเสร็จสิ้นในปี 1972 ส่วน Type 80 ที่ให้บริการในสถานที่แห่งนี้ ที่ Killard Point ที่อยู่ใกล้เคียง ก็ยังคงใช้งานได้ต่อไป[ 36 ]

ระบบ Type 84 เข้าประจำการล่าช้าเพียงเล็กน้อย[ 32 ]และระบบ Type 85 เสร็จสมบูรณ์ในปี 1968 ซึ่งทั้งสองระบบถือว่าประสบความสำเร็จ[ 37 ]แต่ส่วนการจัดการข้อมูลของระบบ Linesman กลับไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากประสบกับความล่าช้าซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเริ่มใช้งานเพียงเล็กน้อยในวันที่ 18 ธันวาคม 1973 [ 38 ] ระบบ ดังกล่าวถูกส่งมอบอย่างเป็นทางการให้กับกองบัญชาการโจมตีในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 1974 และประกาศใช้งานในวันที่ 31 มีนาคม[ 38 ]ในเวลานั้น ระบบดังกล่าวถือว่าล้าสมัยไปแล้ว บริษัทผู้ผลิตรายเล็กบางแห่งเลิกกิจการด้านคอมพิวเตอร์ และทรานซิสเตอร์เจอร์ มาเนียม ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ Plessy ก็เลิกผลิตไปแล้ว แม้แต่โปรแกรมเมอร์เองก็ยังแนะนำว่าระบบนี้ใช้งานไม่ได้จริง และในที่สุดกองทัพอากาศเองก็รายงานว่า "มันล้าสมัยมากจนไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศใดๆ ได้" [ 39 ]

UKADGE

เมื่อ Linesman ถูกพิจารณาเป็นครั้งแรก ความเชื่อก็คือสงครามใดๆ ในยุโรปจะเป็นสงครามนิวเคลียร์ และการโจมตีทางอากาศใดๆ ต่ออังกฤษก็จะเป็นเช่นกัน ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ การพยายามเสริมความแข็งแกร่งให้กับศูนย์บัญชาการจึงไม่มีประโยชน์ เพราะหากถูกโจมตีก็จะถูกทำลาย นี่จึงนำไปสู่การย้ายศูนย์ควบคุมหลัก L1 ไปยังอาคารสำนักงานเหนือพื้นดินใกล้สนามบินฮีทโธรว์กองบัญชาการเครื่องบินรบได้ประท้วงซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยระบุว่าเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศทั้งหมดอาจถูกทำลายโดยรถบรรทุกระเบิดบนถนนนอกอาคารหรือการรบกวนการเชื่อมต่อไมโครเวฟที่ป้อนข้อมูล[ 39 ]พวกเขาเรียกร้องให้มีการกระจายอำนาจการบังคับบัญชาไปยังสถานีเรดาร์ เช่นเดียวกับในยุค Type 80 [ 40 ]

ยิ่งไปกว่านั้น สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ก็เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง เมื่อสหภาพโซเวียตมีความเท่าเทียมกันทางกลยุทธ์กับสหรัฐอเมริกา แนวคิดที่จะตอบโต้การโจมตีใดๆ ของสนธิสัญญาวอร์ซอด้วยอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีจึงไม่ถือเป็นการตอบสนองที่ปลอดภัยอีกต่อไป เนื่องจากสหรัฐอเมริกาถูกยับยั้งไม่ให้ใช้กำลังทางยุทธศาสตร์เช่นเดียวกับที่สหภาพโซเวียตเคยเป็นมาก่อน นอกจากนี้ อาวุธใหม่ๆ เช่นขีปนาวุธ TOWที่ยิงจากเฮลิคอปเตอร์โจมตีดูเหมือนจะเสนอวิธีการแบบดั้งเดิมทั้งหมดในการเอาชนะสนธิสัญญา ตอนนี้ดูเหมือนว่าสงครามในยุโรปจะมีระยะแบบดั้งเดิมที่ยาวนาน และการโจมตีทางอากาศต่ออังกฤษมีแนวโน้มที่จะเป็นอาวุธนิวเคลียร์แต่ไม่น่าจะเป็นไปได้[ 41 ]โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากเครื่องบินรบระยะไกลรุ่นใหม่ของโซเวียตที่สามารถเข้าใกล้สหราชอาณาจักรในระดับต่ำและหลีกเลี่ยงการตรวจจับได้โดยสิ้นเชิง[ 39 ]

การศึกษาระบบทดแทนเริ่มขึ้นในปี 1972 และมีการจัดทำรายงานหลายฉบับเกี่ยวกับหัวข้อนี้ในปีถัดมา พวกเขาเสนอให้ใช้คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์ที่ทันสมัยแทนระบบเฉพาะของ Linesman เพิ่มการแปลงสัญญาณทั้งหมดจากเรดาร์ทั้งหมดในเครือข่ายให้เป็นดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ อัปเกรดลิงก์ไปยังคู่เทียบในNADGEซึ่งในขณะนั้นส่งต่อผ่านสายเสียง และถ่ายโอนการบังคับบัญชาไปยังศูนย์ CRC ที่แข็งแกร่งแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากสถานที่ตั้งเรดาร์ L1 จะยังคงใช้งานต่อไป แต่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภายนอก Strike Command [ c ]และเพื่อสร้างRecognized Air Picture ทั่วประเทศ ระบบเรดาร์ดั้งเดิมของ Linesman จะยังคงอยู่ในเครือข่ายใหม่ แต่จะถูกแทนที่ด้วยการครอบคลุมระดับต่ำที่จัดทำโดย เครื่องบิน Avro Shackleton ที่มีอายุหลายสิบปี ซึ่งติดตั้งเรดาร์ใหม่ รอการทดแทนด้วยการดัดแปลงที่คล้ายกันของHawker Siddeley Nimrod [ 39 ] กองทัพเรืออังกฤษยังสามารถป้อนข้อมูลจากเรือของพวกเขาได้อีกด้วย[ 37 ]

เช่นเดียวกับกรณีของ Linesman ระบบ UKADGE ก็ประสบกับความล่าช้าอย่างมากในด้านซอฟต์แวร์ และตัวระบบเองก็ล่าช้าไปจนถึงช่วงทศวรรษ 1980 แม้ว่าจะได้รับการวิจารณ์ในเชิงบวกจากผู้สร้าง[ 42 ]แต่ระบบก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่เริ่มต้น Nimrod แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวนี้อย่างชัดเจนเมื่อมันสาธิตความสามารถในการติดตามเครื่องบินที่ไม่รู้จักเหนือประเทศอังกฤษเป็นครั้งแรก แต่กลับแสดงให้เห็นว่ามันไม่สามารถแยกแยะเครื่องบินออกจากรถยนต์บนมอเตอร์เวย์ด้านล่างได้ โครงการนี้ถูกยกเลิกในที่สุดในปี 1986 เพื่อหันไปซื้อเครื่องบินAWACS ของอเมริกาแทน [ 43 ]

การปลดประจำการ

UKADGE พบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์เดียวกับ Linesman ก่อนหน้านี้ ความล่าช้าที่ยาวนาน ค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณ และความล้าสมัยนำไปสู่การเรียกร้องให้เปลี่ยนใหม่ก่อนที่จะสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนา UKADGEหรือ IUKADGE ที่ได้รับการอัปเกรดระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร และในที่สุดก็เรดาร์เอง ในขณะที่ UKADGE ได้กระจายระบบบัญชาการไปยังไซต์ที่สามารถอยู่รอดได้ แต่เรดาร์เองนั้นตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งและถูกทำลายได้ง่าย เป้าหมายหลักของ IUKADGE คือการแทนที่เรดาร์ Linesman ด้วยหน่วยเคลื่อนที่ที่สามารถจัดเก็บไว้นอกไซต์ในสถานที่ที่ปลอดภัยและนำกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วหลังจากการโจมตี[ 44 ]

แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ไม่ได้บันทึกว่าสถานี Type 84 แห่งสุดท้ายถูกปลดประจำการเมื่อใด แต่คาดว่าน่าจะพร้อมกับสถานี Linesman อื่นๆ ในปี 1996

หมายเหตุ

  1. รหัสสีรุ้ง "ฉลากสีน้ำเงิน" ปรากฏในเอกสารอ้างอิงเพียงฉบับเดียว [ 1 ]และไม่สามารถยืนยันได้
  2. 6 MW ใน VMARS [ 30 ]
  3. ซึ่ง ณ จุดนี้ ได้เข้ามารับช่วงต่อจากกองบัญชาการเครื่องบินรบแล้ว
ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=AMES_Type_84&oldid=1218415685 "

สรุปเนื้อหา

ข้อมูลสำคัญจากบทความ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ เอเอ็มเอส ประเภท 84

เรดาร์AMES Type 84หรือที่รู้จักกันในชื่อเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าด้วยคลื่นไมโครเวฟหรือMEWเป็นเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้า ความยาวคลื่น 23 เซนติเมตรที่กองทัพอากาศสหราชอาณาจักร (RAF)

ต้นกำเนิดใน ROTOR

ในช่วงต้นทศวรรษ 1950 ภัยคุกคามจากการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของ สหภาพโซเวียต ทำให้สหราชอาณาจักรออกแบบเครือข่ายเรดาร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ROTOR ROTOR ในตอนแรกวางแผนไว้สองขั้นตอน ขั้นตอนแรกใช้เรดาร์ ที่ได้รับการปรับปรุงจาก สงครามโลกครั้งที่สอง เช่น Chain Home...

แนวคิดใหม่

เมื่อ เรดาร์ AMES Type 80 เหล่านี้ เริ่มใช้งาน ก็มีการถกเถียงกันว่าควรทำอย่างไรกับ MEW ในช่วงเวลานี้ TRE ยังได้ทดลอง ระบบ ระบุเป้าหมายเคลื่อนที่ (MTI) บน เรดาร์ AMES Type 11 ระบบเหล่านี้จะลบสัญญาณสะท้อนที่ไม่เคลื่อนที่ออกจาก จอแสดงผลเรดาร์...

การพัฒนา MTI

MTI สำเร็จได้โดยการเปรียบเทียบสัญญาณขาเข้าจากพัลส์เรดาร์ปัจจุบันกับพัลส์สุดท้ายที่ส่งไป และมองหาการเปลี่ยนแปลงความถี่เนื่องจาก การเลื่อนดอปเปลอร์ ซึ่งจำเป็นต้องจัดเก็บพัลส์สุดท้ายไว้เพื่อเปรียบเทียบกับพัลส์ปัจจุบัน ซึ่งทำได้ยากที่ความถี่ไมโครเวฟ...